Przejdź do zawartości

A-001

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Start rakiety Little Joe II

A-001 – test rakietowego systemu ratunkowego (LES) przeprowadzony 13 maja 1964 roku w ramach programu Apollo. W teście wzięła udział makieta statku Apollo, tzw. „boilerplate”.

Cele testu[1]

[edytuj | edytuj kod]
  • Test strukturalnej integralności systemu ratunkowego (LES – Launch Escape System).
  • Weryfikacja zdolności systemu ratunkowego do przeniesienia modułu dowodzenia na przewidzianą odległość od rakiety.
  • Określenie stabilności aerodynamicznej rakiety i statku Apollo wyposażonego w system ratunkowy.
  • Wykazanie sprawności systemu separacji modułu dowodzenia i modułu serwisowego statku Apollo.
  • Wykazanie sprawności układu sekwencyjnego systemu spadochronów statku Apollo (ELS - Earth Landing System).
  • Wykazanie kompatybilności rakiety Little Joe II i statku Apollo.
  • Wykazanie poprawności działania spadochronów statku Apollo.
  • Określenie obciążeń aerodynamicznych statku Apollo spowodowanych fluktuacjami ciśnienia (turbulencjami) podczas startu rakiety Little Joe II.

Parametry[1]

[edytuj | edytuj kod]
  1. Masa całkowita: 26 277 kg
  2. Masa ładunku: 11 492 kg
  3. Masa rakiety: 14 785 kg
  4. Maksymalna wysokość: 7,9 km

Przebieg testu

[edytuj | edytuj kod]

13 maja 1964 roku odbył się krótki lot rakiety Little Joe II. Makieta oznaczona jako BP-12, w której umieszczono aparaturę pomiarową, została wystrzelona ze stanowiska startowego nr 36 w White Sands Missile Range o 13:00 GMT. Na polecenie z ziemi nastąpiło wyłączenie silnika rakiety Little Joe II, uruchomienie silników systemu ratunkowego LES oraz oddzielenie się makiety modułu dowodzenia od modułu serwisowego i jej oddalenie[2]. Wzbiła się ona na wysokość 7,9 km[1]. W 44 sekundzie po starcie nastąpiło odłączenie się wieży ucieczkowej systemu LES od modułu dowodzenia, a wkrótce potem zainicjowano wypuszczenie spadochronów[2]. W trakcie lądowania makiety modułu dowodzenia zerwał się jeden z głównych spadochronów, lecz makieta wylądowała bezpiecznie na pozostałych dwóch, z większą jednak niż zakładano prędkością. Lot modułu dowodzenia trwał łącznie 5 min i 50,3 s[2].

Poza problemem ze spadochronem pozostałe zadania testu zostały wykonane[2].

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. a b c Robert Godwin: Apollo. Początek programu.. Warszawa: Prószyński Media Sp. z o.o., 2011, s. 77-78, seria: Historia podboju Kosmosu. ISBN 978-83-7648-831-8.
  2. a b c d Centrum Lotów Kosmicznych imienia Lyndona B. Johnsona: Apollo Program Summary Report. Houston: NASA, s. 2-13.
pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy